上海工洲阀门有限公司联合〔漳州中宇机械〕从中国台湾引进制冷*技术、设备和原器件,按照中国台湾*的设计理念和中国台湾的*的生产工艺、全面遵循ISO9001-2000质量管理体系,已成功研制真空充气阀类、真空挡板阀类、真空蝶阀类、真空球阀类、真空微调阀类、真空隔膜阀类、真空角座阀类、真空管道阀类等系列产品。公司以大都市——上海为依托,充分利用区域和行业优势,致力引进*的管理经验和科技创新、积极提升企业综合实力,扩大*。优质的质量赢得了客户的*好评和信赖。公司一直奉行“以质量求生存,靠科技求发展”的宗旨。在实施全面质量管理的基础上,以精良的工艺装备,*合理的设计,专业化的生产,外观与内在并重的质量理念和用户*的服务意识,及具有竞争力的成本,为您提供高品质且不断改进的产品及优质服务,诚邀中外客商、各界用户和友仁前来考察、洽谈贸易,愿与您在成功的道路上携手并进,共谱凯歌。
DL61W-40P型低温液体贮槽节流阀 产品信息
条件比较复杂,安装在关键工艺管道上的气动调节阀一旦出现问题,由于对生产产生影响较大,仪表维修人员的心理压力亦较大,手忙脚乱的问题很难找准,常常费力不讨好,还涉及系统投运、系统安全、调节品质、环境污染等,因而检修调节阀而影响工艺生产的现象常有发生。我厂重碱工序5台碳化塔的冷却系统采用了10台气动调节阀控制进塔冷却水量,分别为5台直流水调节阀,5台循环水调节阀。在近几年的运行中,调节阀的阀杆及阀体的压盖处泄漏问题一直无法消除。一方面泄漏的水使阀体表面严重锈蚀,影响阀门的使用寿命,对重碱工序的楼面造成了污染;另一方面使泄漏率组考核居仪安装维修公司各班,影响了班组建设。
2、调节阀泄漏的原因
气动调节阀阀杆与阀体密封处的检修方式如下:先将阀门执行机构与阀体脱开,然后打开上压盖,取出压盖下的垫片,钩出填料函里面的“V”型填料,更换新的填料,然后上好压盖即检修完毕。这样检修一次,一般只能维持两到六个月,有些甚至在检修完后就出现泄漏的情况,而且压盖不能压的太紧,否则会影响阀门自动调节。在检修初期一般加4~6圈“V”形填料,后来由于弹簧张力逐步减弱,所加的“V”形填料逐步增加,到现在已经增加到十几圈。从上述情况分析得出,密封不好的主要原因是填料函内弹簧由于生锈失去弹性,而我们所用的四氟密封填料较硬,压的太紧,填料会将阀杆抱死,造成阀门动作不灵活,压的太松起不到密封作用。
3、碳化塔冷却系统调节阀的检修
气动调节阀常用的检修方法的六种:
①增加密封油脂法:对未使用密封油脂阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。
②增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,将3片增到5片,但效果并不明显。
③更换石墨填料法:大量使用的四氟填料,因其工作温度在-20~200℃范围内,当温度在上、下限变化较大时,其密封性能便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的工厂将四氟填料全部改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。但使用石墨填料的调节阀动作是回差大,有的初时还产生爬行现象,对此必须有所考虑。
④改变流向,置P2在阀杆端法:当△P较大,P1又较大时,密封P1显然比密封P2困难。因此,可采取改变流向的方法,将P1在阀杆端改为P2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的。如波纹管就通常应考密封P2。
⑤采用透镜垫密封法:对上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封。若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄。此时可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果。
⑥更换密封垫片:至今,大部分密封垫片仍采用石棉板,在高温下,密封性能较差,寿命也短,易引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“O”形环等,现在不少厂已采用。
根据以上的分析,检修中我们将阀门整体拆开更换阀门内弹簧,然后加装填料,并在调节阀的每一层“V”形填料中间加少量(白油)来提高阀杆润滑和密封的性能。这种检修方式的特点是:保持阀门原有的密封方式和结构,但检修所需的材料分公司一直无法解决,而且检修时间太长一般一台阀需1到2天时间。鉴于这种情况,我们对原有的检修方式进行了改革。打开阀门压盖,取出填料函里面的垫片,然后钩出垫片下的“V”型填料2~3圈,加入我们常用的油性石棉盘根,压上2~3层,将垫片盖一后上好压盖。有较好的预紧力,在压的很紧的情况下它也不会将阀杆抱死,而且油性石棉盘根对调节介质为水的调节阀的密封效果较好。采用这种密封方法,我们对1#~5#塔的气动调节阀进行了检修,取得了满意的效果。
〖〖部分截止阀产品展示〗〗
法兰截止阀不锈钢截止阀J941H电动法兰截止阀DJ41Y型低温截止阀
保温夹套直流式截止阀角式截止阀J41W截止阀柱塞截止阀
J41W不锈钢截止阀BJ41W保温截止阀金属密封柱塞阀柱塞截止阀UJ41SM柱塞截止阀
高压柱塞截止阀J61H-800LB锻钢截止阀铸钢截止阀J41N型液化气截止阀
Jy41W氧气阀黄铜氧气截止阀气动不锈钢截止阀J41W-150Lb美标截止阀
水封式阀门J41T/W/H/F-16型截止阀J11T-16型内螺纹截止阀QDY42F液化气紧急切断阀
JIS型截止阀衬里截止阀J41J/FS衬里直流式截止阀J45J/FS衬胶截止阀J41J
直流式对焊截止阀波纹管截止阀CJc4D1W保温截止阀氧气管路截止阀
真空隔离截止阀电动焊接截止阀衬里直角阀J44J/FS型
2、调节阀泄漏的原因
气动调节阀阀杆与阀体密封处的检修方式如下:先将阀门执行机构与阀体脱开,然后打开上压盖,取出压盖下的垫片,钩出填料函里面的“V”型填料,更换新的填料,然后上好压盖即检修完毕。这样检修一次,一般只能维持两到六个月,有些甚至在检修完后就出现泄漏的情况,而且压盖不能压的太紧,否则会影响阀门自动调节。在检修初期一般加4~6圈“V”形填料,后来由于弹簧张力逐步减弱,所加的“V”形填料逐步增加,到现在已经增加到十几圈。从上述情况分析得出,密封不好的主要原因是填料函内弹簧由于生锈失去弹性,而我们所用的四氟密封填料较硬,压的太紧,填料会将阀杆抱死,造成阀门动作不灵活,压的太松起不到密封作用。
3、碳化塔冷却系统调节阀的检修
气动调节阀常用的检修方法的六种:
①增加密封油脂法:对未使用密封油脂阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。
②增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,将3片增到5片,但效果并不明显。
③更换石墨填料法:大量使用的四氟填料,因其工作温度在-20~200℃范围内,当温度在上、下限变化较大时,其密封性能便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的工厂将四氟填料全部改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。但使用石墨填料的调节阀动作是回差大,有的初时还产生爬行现象,对此必须有所考虑。
④改变流向,置P2在阀杆端法:当△P较大,P1又较大时,密封P1显然比密封P2困难。因此,可采取改变流向的方法,将P1在阀杆端改为P2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的。如波纹管就通常应考密封P2。
⑤采用透镜垫密封法:对上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封。若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄。此时可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果。
⑥更换密封垫片:至今,大部分密封垫片仍采用石棉板,在高温下,密封性能较差,寿命也短,易引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“O”形环等,现在不少厂已采用。
根据以上的分析,检修中我们将阀门整体拆开更换阀门内弹簧,然后加装填料,并在调节阀的每一层“V”形填料中间加少量(白油)来提高阀杆润滑和密封的性能。这种检修方式的特点是:保持阀门原有的密封方式和结构,但检修所需的材料分公司一直无法解决,而且检修时间太长一般一台阀需1到2天时间。鉴于这种情况,我们对原有的检修方式进行了改革。打开阀门压盖,取出填料函里面的垫片,然后钩出垫片下的“V”型填料2~3圈,加入我们常用的油性石棉盘根,压上2~3层,将垫片盖一后上好压盖。有较好的预紧力,在压的很紧的情况下它也不会将阀杆抱死,而且油性石棉盘根对调节介质为水的调节阀的密封效果较好。采用这种密封方法,我们对1#~5#塔的气动调节阀进行了检修,取得了满意的效果。
〖〖部分截止阀产品展示〗〗
法兰截止阀不锈钢截止阀J941H电动法兰截止阀DJ41Y型低温截止阀
保温夹套直流式截止阀角式截止阀J41W截止阀柱塞截止阀
J41W不锈钢截止阀BJ41W保温截止阀金属密封柱塞阀柱塞截止阀UJ41SM柱塞截止阀
高压柱塞截止阀J61H-800LB锻钢截止阀铸钢截止阀J41N型液化气截止阀
Jy41W氧气阀黄铜氧气截止阀气动不锈钢截止阀J41W-150Lb美标截止阀
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