上海故得自动化设备有限公司

Burkert阀门定位器有哪些常见故障和解决方法

时间:2025-4-15阅读:97
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 Burkert阀门定位器在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法:

1. 有输入信号但输出很小或没有

  • 原因

    • 行程微调螺钉调整过多,导致力矩马达线圈脱焊。
    • 力矩马达线圈内部断线或由于过流烧坏。
    • 信号线接触不良或接反。
    • 喷嘴挡板位置不正或固定螺钉松动。
    • 放大器有故障。
    • 气阻或排气孔堵塞。
    • 挡板杠杆连接弹簧变形或断。
    • 永磁体放置位置不对。
    • 反馈杠杆脱落或量程固定销钉偏里。
    • 带手轮的调节阀手轮未打到中间位置。
    • 凸轮松动或位置不当。
    • 挡板杠杆连接弹簧刚度不够。
  • 解决方法

    • 焊上脱焊的引线。
    • 用万用表测量线圈电阻,若偏离正常值则更换线圈。
    • 检查接线端子,消除松动现象,并检查(+)(-)端子接线是否接反。
    • 重新调整喷嘴挡板平行度,固紧喷嘴固定螺钉。
    • 检查放大器是否有故障,必要时更换。
    • 用通针清除气阻或排气孔中的污物。
    • 更换变形的弹簧,重新调整永磁体位置。
    • 重新调整反馈杠杆平行度,调整销钉满足行程要求。
    • 检查手轮位置,重新调整至中间位置。
    • 固紧凸轮或重新调整凸轮位置。
    • 改变(+)(-)极性接线,调整挡板与喷嘴距离。

2. 输出压力振荡

  • 原因

    • 放大器中有污物。
    • 输出管线或膜头漏气。
    • 膜头膜片老化。
    • 永磁体位置不对。
    • 固定反馈杠杆的螺钉松动。
    • 输入信号交流成分大。
    • 背压气路有污物。
    • 阀杠径向松动。
  • 解决方法

    • 清除放大器中的污物。
    • 消除漏气现象,使阀动作平稳。
    • 更换老化膜片。
    • 重新调整永磁体平行度,消除磁路不稳。
    • 拧紧固定螺钉,消除阀振动。
    • 消除交流成分或在输入端并联一个电容滤去交流干扰。
    • 消除背压气路中的污物。
    • 检修调节阀。

3. 精度不好

  • 原因

    • 喷嘴、挡板调整不好。
    • 背压气路漏气。
    • 调节阀径向位移大。
    • 调零螺钉调整不当。
  • 解决方法

    • 重新调整喷嘴、挡板平行度或喷嘴固定螺钉,满足精度要求。
    • 消除背压气路漏气现象。
    • 检修调节阀,减小径向位移。
    • 重新调整调零螺钉,满足精度要求。

4. 零点、量程不准

  • 原因

    • 定位器安装过程中调试不准。
    • 现场振动、温度变化导致调节阀阀杆行程改变。
    • 反馈杆位置改变。
  • 解决方法

    • 在定位器现场调校中,保证调节阀动作良好,反馈系统安装牢固动作良好。
    • 通过标准信号来进行调整,确保调节阀最小开度和最大开度与控制室的信号一致。

5. 节流孔堵塞

  • 原因:赃物堵塞节流孔。
  • 解决方法:清除节流孔中的赃物。

6. 喷嘴、挡板间有赃物

  • 原因:受现场环境影响,定位器使用一段时间后附着一层灰尘。
  • 解决方法:清除喷嘴、挡板间的赃物,保持其清洁。

7. 密封不好

  • 原因:长期使用的定位器各种紧固螺母、密封垫片易发生松动、老化现象。
  • 解决方法:检查并紧固松动的螺母,更换老化的密封垫片。

8. 反馈杆故障

  • 原因:长期运行中反馈杆紧固螺母逐渐松动甚至脱落,造成反馈杆松动、歪斜、与固定件卡碰、脱落。
  • 解决方法:紧固反馈杆紧固螺母,确保反馈杆安装牢固。

9. 固定螺母松动

  • 原因:定位器固定螺母安装不牢产生松动。
  • 解决方法:紧固定位器固定螺母,确保其安装牢固。

10. 磁铁位置发生变化

  • 原因:受到外力作用,使两块磁铁的位置发生变化。
  • 解决方法:重新调整磁铁位置,确保其磁场稳定。

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