上海一擎电气有限公司

西门子MM440维修,西门子MM430维修,西门子6SN1145维修,西门子6SN1146维修

智能制造网收藏该商铺

 QQ交谈      小标 您所在位置:首页 > 技术文章 > FANUC主轴驱动系统故障维修案例
产品搜索

请输入产品关键字:

西门子变频器维修

西门子触摸屏维修

西门子伺服电机维修

触摸屏维修

西门子数控系统维修

西门子S120变频器维修

ABB触摸屏维修

西门子PLC300

西门子直流调速器维修

西门子伺服驱动维修

西门子MP370触摸屏维修

西门子数控操作面板

西门子数控电源维修

西门子PLC维修

欧陆直流调速器维修

欧陆变频器维修

西门子MP370黑屏维修

西门子OP177黑屏维修

西门子变频器电源板销售

西门子变频器主板销售

西门子直流电源板销售

西门子直流主板销售

西门子数控屏销售

西门子PLC模块销售

西门子触摸屏 销售

西门子直流调速器销售

西门子变频器销售

西门子直流电源板维修

ABB变频器维修

三菱触摸屏维修

普罗菲斯触摸屏维修

施耐得触摸屏维修

西门子6SN1146维修

联系方式
地址:上海市松江区新桥镇泗砖南路26号3楼(名企公馆)
邮编:201615
联系人:李碧琼
留言:在线留言
商铺:https://www.gkzhan.com/st67663/
技术文章

FANUC主轴驱动系统故障维修案例

点击次数:5049 发布时间:2013-8-27

  故障现象:一台配套FANUC6系统的立式加工中心,在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。
  
  分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有:
  
  1)交流电源输出阻抗过高。
  
  2)逆变晶体管模块不良。
  
  3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。
  
  4)浪涌吸收器或电容器不良。
  
  针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。
  
  进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。
  
  检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。
  
  例002.驱动器出现报警“A”的故障维修
  
  故障现象:一台配套FANUC0T的数控车床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。
  
  分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。
  
  根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:
  
  1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。
  
  2)接通驱动器电源。
  
  3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键
  
  4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键,并保持1s以上。
  
  5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。
  
  6)按住DATASET键1s以上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。
  
  7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE”。
  
  通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。
  
  例003.驱动器出现过电流报警的故障维修
  
  故障现象:一台配套FANUC11M系统的卧式加工中心,在加工时主轴运行突然停止,驱动器显示过电流报警。
  
  分析与处理过程:经查交流主轴驱动器主回路,发现再生制动回路、主回路的熔断器均熔断,经更换后机床恢复正常。但机床正常运行数天后,再次出现同样故障。
  
  由于故障重复出现,证明该机床主轴系统存在问题,根据报警现象,分析可能存在的主要原因有:
  
  1)主轴驱动器控制板不良。
  
  2)电动机连续过载。
  
  3)电动机绕组存在局部短路。
  
  在以上几点中,根据现场实际加工情况,电动机过载的原因可以排除。考虑到换上元器件后,驱动器可以正常工作数天,故主轴驱动器控制板不良的可能性亦较小。因此,故障原因可能性zui大的是电动机绕组存在局部短路。
  
  维修时仔细测量电动机绕组的各相电阻,发现U相对地绝缘电阻较小,证明该相存在局部对地短路。
  
  拆开电动机检查发现,电动机内部绕组与引出线的连接处绝缘套已经老化;经重新连接后,对地电阻恢复正常。
  
  再次更换元器件后,机床恢复正常,故障不再出现。
  
  例004.主轴驱动器AL-12报警的维修
  
  故障现象:一台配套FANUC11M系统的卧式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示12号报警。
  
  分析与处理过程:交流主轴驱动器出现12号报警的含义是“直流母线过电流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:
  
  1)电动机输出端或电动机绕组局部短路。
  
  2)逆变功率晶体管不良。
  
  3)驱动器控制板故障。
  
  根据以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机饶组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机电枢线,用万用表检查逆变晶体管组件的集电极(C1、C2)和发射极(E1、E2)、基极(B1、B2)之间,以及基极(B1、B2)和发射极(El、E2)之间的电阻值,与正常值(表7-25所示)比较,检查发现C1-E1之间短路,即晶体管组件己损坏。为确定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。检查方法如下:
  
  1)取下直流母线熔断器F7,合上交流电源,输入旋转指令。
  
  2)按表7-26、表7-27的引脚,通过驱动器的连接插座CN6、CN7,测定8个晶体管(型号为ETl91)的基极B与发射极E间的控制电压,并根据CN6、CN7插脚与各晶体管管脚的对应关系逐一检查(以发射极为参考,测量B-E正常值一般在2V左右)。检查发现1C~lB之间电压为0V,证明C~B极击穿,同时发现二极管D27也被击穿。
  
  在更换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为AL-19。根据本章前述,驱动器AL-19报警为U相电流检测电路过流报警。
  
  为了进一步检查AL-19报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。
  
  检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V电压为“0”。进一步检查电源回路,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换7915后,-15V输出电压正常,主轴AL-19报警消除,机床恢复正常。

[ 打印 ] [ 返回顶部 ] [ 关闭

| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.gkzhan.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站