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MBR地埋式一体化生活污水处理设备

2020年02月26日 08:34来源:潍坊鲁盛水处理设备有限公司 >>进入该公司展台人气:328

MBR地埋式一体化生活污水处理设备
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我国对浸没式膜生物反应器(MBR)的研究始于上世纪90年代初。早开始研究的有清华大学、中科院生态环境中心、天津大学、同济大学等。近年,由于该项技术所具有的巨大吸引力和潜在的应用前景,受到了更多研究者的青睐。
1、浸没式膜生物反应器原理
浸没式膜生物反应器(MBR)是膜分离技术和生物技术的有机结合。用超滤或微滤膜分离技术取代传统的活性污泥法的二沉池和常规过滤单元,使水力停留时间(HRT)和泥龄(STR)*分离。其高效的固液分离能力使出水水质良好,悬浮物和浊度接近于零,并可截留大肠杆菌等生物性污染物,处理后出水可直接回用,出水水质要明显优于传统污水处理工艺,是一种高效、经济的污水资源化技术。
我国的生活垃圾尚未实现分类收集,较多的厨余物导致垃圾含水率较高,因此垃圾在送入焚烧炉前需要在垃圾贮坑中堆酵3~7d以沥出水分、提高热值。堆酵过程中会产生大量垃圾沥滤液,其成分复杂、毒性大,有机污染物*(COD30000~80000mg/L),还含有高浓度的氨氮(NH4+-N300~1800mg/L),必须进行适当处理,否则会对环境造成严重污染。发达国家一般采用垃圾沥滤液回喷焚烧炉燃烧的方式处理,但是我国垃圾含水率高,沥滤液产量大,因此该种处理方式在国内并不适用。目前我国尚无一种成熟的经济有效的垃圾沥滤液处理工艺,很多垃圾焚烧厂都采取将渗滤液送往城市污水处理厂合并处理的方式,成本高达80~100元/t,且可能会对污水处理厂的稳定运行造成冲击。
前期研究发现,垃圾沥滤液可生化性良好(B/C>0.3),经厌氧生物处理可去除80%以上的COD,而NH4+-N却往往因为有机氮的降解而升高至1000mg/L以上。因此,垃圾沥滤液经厌氧生物处理后必须进行脱氮处理。然由于垃圾沥滤液水质复杂、有机物和NH4+-N浓度高,因此传统的活性污泥法处理效果不理想。


移动床生物膜反应器(MBBR)是在生物接触氧化法和生物流化床基础上研发的,具有水头损失小、不堵塞、无需污泥回流和反冲洗等优点,除碳和脱氮效果良好。ShengChen等采用厌氧—好氧MBBR工艺处理垃圾填埋场渗滤液,当OLR为4.08kg/(m3-d),好氧MBBR中的HRT>1.25d时,系统对COD和NH4+-N的总去除率分别达到94%和97%以上,且具有很强的抗冲击负荷性能。
膜生物反应器(MBR)将传统的生物处理工艺与膜分离技术结合,通过膜对微生物的截留作用延长了污泥龄,有利于增殖缓慢的硝化菌的生长富集,提高硝化效率。鉴于MBBR和MBR工艺具有上述优势,并考虑到采用前置反硝化工艺可以有效利用厌氧处理出水中剩余的有机碳源,笔者采用缺氧/两级好氧MBBR—MBR组合工艺对垃圾焚烧厂沥滤液厌氧出水进行处理,考察该工艺的运行效能,为垃圾沥滤液处理工艺的选择提供新的依据。
MBR地埋式一体化生活污水处理设备好氧反应器中TN的降低可能是因为微生物的同化作用,还可能是因为发生了同步硝化反硝化。一、MBR 工艺生化系统参数设计
1、1污泥浓度
我们在设计膜生物反应器系统时,按照理论要求,一般我们会提议选择较高的MLSS浓度。但从笔者实际工程中的经验,存在如下问题:
①在实际进水有机物浓度低于设计进水水质情况下,MLSS值难以达到设计值,通过减少排泥来维持MLSS值时会造成MLVSS/MLSS值偏低,导致生化池表面产生大量的浮泥,致使生物活性降低,影响处理效率; ②由于MLSS是基本的设计参数,当实际值与设计值偏差较大时会影响相
关设计参数( 如SRT、空气量) 的准确度,从而影响实际运行效果。
因此,对于进水有机物浓度较高的工业废水,可选取较高的污泥浓度值( ~10g/L) 以尽量增大对有机物的去除能力; 而对于城镇综合污水处理工程而言,由于进水浓度相对不高,宜选取较低的污泥浓度( 6 ~8g/L) 。


1、2泥龄
对于有脱氮要求的城镇综合污水处理工程,SRT宜根据硝化泥龄和反硝化泥龄来计算确定。需要注意的是: 由于系统内的MLSS值较高,因此MBR工艺的泥龄通常较传统工艺长。但实践表明: 过长(30d) 或过短的泥龄均会使膜的TMP增势加剧,而泥龄在20d左右时,跨膜压差增长趋势变缓。因此,泥龄不宜太长,以20d左右为宜。
一般我们建议泥龄在30d左右,看来合适的泥龄还是很重要的。
1、3水力停留时间(HRT)
由于MBR系统的MLSS值较高,以SRT 计算确定的生物池容积较小,相应的所需HRT较短( 7~10h) 。实践证明,如果考虑到系统有较高的硝化和反硝化处理要求时,过短的HRT将难以保证其效果,因此应适当加大系统的 HRT(12h) ,同时可相应降低SRT,有利于控制膜污染。
1、4需氧量和供气量
由于 MBR 反应器内的MLSS浓度较传统工艺高,其混合液的液膜厚度、污泥粘滞度等会发生变化,由需氧量计算供气量时应调整参数α、β和C0值,因此,MBR工艺的理论供气量计算值应大于传统工艺。但是大量工程实践发现,实际生化池供气量小于计算量。
分析其主要原因是: ①为了控制膜表面污堵,需要采用空气擦洗来改变膜丝表面液体的流态,大量的擦洗空气使得膜池内的溶解氧浓度*( 通常其DO值可达8~10mg/L) ,因此从膜池到生化池的大比例回流液( 通常为400% ~500%)使生化池所需的曝气风量降低; ②当实际进水有机物浓度低于设计值时,会造成计算需氧量和实际MLSS值均低于设计值,实际供气量则会远低于计算值。因此在计算供气量时应充分考虑这些因素,给出一个供气量的区间值,以便于进行鼓风机的配置和风量调节控制。为了保证对污染物的去除率,在PEUF 中所使用的聚电解质与污染物的浓度比远大于1,所以聚电解质的用量很大,连续运行时操作成本高,且 PEUF 浓缩液中含有高浓度的聚电解质,如果不经处理直接排放到环境中,容易造成二次污染。因此,如何有效地回收利用聚电解质,减小运行成本并降低二次污染的危险逐渐成为PEUF 技术的研究热点。就目前的研究状况来看,聚电解质的回收方法主要有酸化超滤法、加盐超滤法、电解回收法以及这3 种方法的组合。


 

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