使高压变频器节能方法

2010年01月20日
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【资料简介】
 1.现场技术数据:

  1改变频后比工频运行时的参数对比表:

              



  2年运行时间T:360天;

  3上网电价L:0.65元,节电费总额M。

  2.未改造前,电机工频状态下的年耗电量计算:

  电动机在工频状态下,现场运行记录如下:

  输入电压Ud:6kV;输入电流Id平均值:47A,

  P:电动机功率;I:电动机输入电流;U:电动机输入电压;cosφ:功率因子。

  计算公式:Pd = ×U×I×cosφ= ×6×47×0.47=230kW,

  年运行时间 T=360×24=8640h,

  累计年耗电量:Cd= T×Pd=8640×230=1987200度,

  因此,采用工频运行时年用电费=1987200×0.65=1291680元≈129.2万元。

  3.改造后,电机变频状态下的年耗电量计算:

  电动机在变频状态下,现场运行数据如下;

  输入电压Ub=6KV;输入电流Ib=7A,

  计算公式:Pb = ×6×7×0.85=62kW,

  采用变频运行时, 累计年耗电量Cb=8640×62=535680度,

  因此,年用电费=535680×0.65=348192元≈34.8万元。

  4.节能计算:

  根据公式:ΔC= Cd-Cb,节电率=(ΔC/Cd)×* ,

  得出下面的数据:

  年节电量:ΔC=Cd-Cb = 1987200-535680=1451520度,

  节电率:(ΔC/Cd)×* =1451520/1987200=73.0%,

  节省电费为M=1291680-348192=943488元≈94.3万元。

  五、电机变频改造后的运行情况

  采用变频调速后,带来的zui大好处有以下几点:

  1.电机实现软启动,电机启动电流远远小于额定电流,启动时间相应延长,对电网冲击很小。

  2.压缩机出入口压力差降低了很多。以前压差5公斤,设备啸叫严重,能达到120分贝;改变频后压差为0.8公斤,噪音仅为75分贝左右。从而减轻了起动机械转矩对电机机械损伤,降低了噪音,有效的延长了电机的使用寿命,相应地延长了许多零部件的寿命;同时极大的减轻了对管道的冲击,有效延长了管道的检修周期,减少了检修维护开支,节约大量维护费用。

  3.输入电流减少很多,以前电流很多都做了无功,浪费极大。下图4的运行参数为例,可见其输入电流减少了很多。

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