LOHACEN 1600mm 熔喷布静电驻极机 (熔喷布生产线驻极设备)
优势: *稳定的给熔喷布充电。深层驻极,静电保持时间更久
目前已经广泛应用于600 700 的熔喷布生产线,加了我们的600mm 熔喷布驻极静电后,协助熔喷布工厂达到85L 95-99%的过滤效率
熔喷设备调机老师傅的经验分享,这些你都知道吗?
熔喷布生产设备制造并不复杂,需要攻克的主要是工艺问题。因为牵扯到温度、气压、模具、转速等方面的参数配比,所以需要不断磨合和调试,才能让产品达到效果
减小阻力的方法
a、降低热风流量或温度(纤维变粗,孔隙率大,阻力小,效率变差);
b、增大DCD(增加纤维的蓬松性,孔隙率大,效率变差);
c、降低纺丝环境温度(纤维冷却充分,结构蓬松,孔隙率增大,配合热空气可以达到降低阻力,提高效率的目的);
d、减小网底吸风(纤维由密变蓬松,孔隙率变大,大克重较明显);
e、降低模头(模尖)等加热区的工作温度(纤维变粗,孔隙率变大);
f、增大计量泵(挤出量变大纤维变粗,孔隙率增大,一般在快速转单时使用);
g、适当减小克重(在内控范围内)。
提高过滤效率的方法
a、增大热风流量或温度(增加纤维的细度,减小孔隙率,提高扑捉能力,但阻力增加);
b、增大静电电压(电流)(极化纤维,增大纤维的静电场能,提高其吸附能力);LOHACEN 1600mm 熔喷布静电驻极机 静电驻机效果*稳定 曾有效帮助客户过滤率达到85L 98-99%
c、在原料中加入粉料或其它驻极体(提高纤维的受电能力和储电时间,让纤维携带更多的电荷和带电荷时间);
d、加大网底吸风(增大纤维的密实程度,提高纤维的扑捉能力。大克重明显,不常用);
e、适当降低产量(同工艺下,挤出量变小,纤维变细,阻力增大);
f、提高模头(模尖)等区的工作温度(熔体流动性变好,纤维变细);
g、提高纺丝环境温度(纤维变细,一般是在室温升高的情况下,阻力增加较明显,其它物理指标下降);
h、适当增大粉料的添加量。
既能减小阻力,又能提高效率的方法
a、增大DCD的同时,适当增加热风流量或温度,减小网底吸风(增加纤维的细度和蓬松度);
b、提高纤维细度同时降低纺丝环境温度(比如加冷风装置);
c、提高纤维的蓬松度同时,加大静电电压(电流),适当增大粉末的添加量;LOHACEN 1600mm 熔喷布静电驻极机 静电驻机效果*稳定 曾有效帮助客户过滤率达到85L 98-99% 更稳定,更持久,更安全!
d、提高纤维的细度,适当减小克重(不常用)。
出现“Shot”的原因有
a、工作温度设定不当(过高或过低,一般过高容易出现);
b、原料或母粒太脏(一般布面整体,或大面积出现);
c、模头使用后期,模尖脏(有时是局部出丝不良或大面积出现,可以采用刮刀刮模尖解决);
d、模尖周围有碳化物质或脏堵造成出丝不良(通常是异常停机造成的。一般是局部少量出现,可以采用刮刀刮模尖解决);
e、风刀局部脏或风刀有物理损伤(影响正常纺丝气流的均匀性,局部出现并伴有纵向的薄沟出现);
f、产量过高或过低(一般为大面积出现,降低或提高产量解决);
g、原料熔指过高或过低(通常过高易出现);
h 、原料中有水。
遇到熔喷布驻极问题 刘