旧的加工方式主要靠人工操作,在效率上十分缓慢,在工艺精度上存在极大的累计误差,圆弧纯粹使用机械导槽引导主轴电机移动,加工出来的圆弧十分粗糙,并且在送料时使用卡销定位,累计误差大。这种方式加工出来的产品,工艺无法满足客户的需求,产品不易安装和拆卸,在牢固性和稳定性上大打折扣。产品出来后,还要有后续工艺对其修正,加大生产成本。
使用全新的数控系统进行加工后,效率是人工的3到4倍,产品精度高,无需再通过人工修正。设备操作简单,减低工人的生产强度。该设备主要采用台达H4CL-M数控NC,伺服ASD-A1521-AB,变频器VDF055B43A,以及主轴马达。通过构架XY2轴平台,以及外加Z轴送料电机。采用G代码对系统的运行速度和运行轨迹和各种动作方式进行控制,可以通过画面修改不同产品对应的参数,加工不同尺寸产品。
1.1硬件组成
H4CL-M一套(包括手摇轮和I/O板),控制系统的所有动作,NC外接一个手摇轮,用作平台手动移动调整用。伺服3套,1.5kW,组成XYZ三轴机构;变频器5.5kW2台。主轴马达2台,用来加工工件正反面同时铣。控制主轴电机工作。9个接近开关,用作XYZ的原点和极限保护。气动夹具2套,用来加紧工件。小型水泵2台,用来对主轴马达和工件提供循环水降温。
1.2硬件组成
H4CL-M一套(包括手摇轮和I/O板),控制系统的所有动作,NC外接一个手摇轮,用作平台手动移动调整用。伺服3套,1.5kW,组成XYZ三轴机构;变频器5.5kW2台。主轴马达2台,用来加工工件正反面同时铣。控制主轴电机工作。9个接近开关,用作XYZ的原点和极限保护。气动夹具2套,用来加紧工件。小型水泵2台,用来对主轴马达和工件提供循环水降温。
系统启动,夹具夹紧工件,各个轴回归设置好的加工起始点,主轴马达高速旋转,冷却液供水。人工确认开始。XY机构将进行圆弧插补动作,先正向铣圆弧,到位后再反向铣回原位,一个槽结束后,打开夹具,Z轴电机马上将工件向前走设定好的间距,Z轴送料到位,夹具加紧。系统重复XY的圆弧插补动作,直到一个工件所有的圆弧槽都铣完。夹具打开,各个轴回归加工起始位置,等待下一个工件的加工。
2、系统特点与应用场合
随着市场的需求,在精度要求较高以及工件重复加工领域,非标铣床的应用将更加广泛,此系统配置的3轴机构,也十分广泛。设备使用将近1年的时间里,电气系统未出现过问题,稳定性较高,各个运动轴都有极限保护传感器,防止机械碰撞的发生,加工时有防护外罩,有效保护人员安全和废料的外泄。
台达H4CL-M是专为铣床行业设计应用的数控系统,搭配台达伺服和变频器,具有较高的精度,满足目前市场对工艺的较高要求。
结束
本系统采用台达数控、伺服、变频器。具有系统稳定,定位精度高,误差小,效率高等优点。可以应用在对加工工艺要求高的行业,系统配置紧凑,功能齐全,可调性高。可通过改变G代码程序加工不同工件。操作简单、容易维护、故障率低。
在使用NC过程中,在载画面程序时间较长且不容易连接,希望这点台达可以进一步改进。
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