以:安徽天康电缆YJV22-8.7/103×95为例
线路名称:WY送RS电缆。
电缆型号:YJV22-8.7/103×95
投运日期:1998年4月
故障日期:1999年4月
运行时间:1年
敷设方式:架空十直埋;
运行情况:运行电压I0kV,电流200—250A,其他无异常记录
故障性质:运行跳闸
故障部位:故障点在距WY端l10m处(屋檐下)的中间头
故障环境:故障点位于屋檐下,固定良好,阳光和滴水可及,其他正常
安装记录:热缩中间头,其他无异常记录
试验记录:中间接头安装后耐压试验泄漏电流大,经增绕聚四氟乙烯薄膜后合格。
故障剖检:
(l)电缆附件材料方面:
①故障电缆头形式为热缩电缆头。
②护套采用“拉链”式热缩护套(通讯电缆护套)。
③由于热缩中间头制作完后,耐压试验不合格,而增绕了聚四氟乙烯带。
④故障残留部分未发现其他产品质量缺陷。
(2)电缆头制作工艺方面:
①外半导电层处理不佳:断开处不整齐有尖角,留有较重轴向钝刃痕迹,剥除后绝缘表面清洁不*。
②热缩工艺不完善:热缩管收缩不均匀,表面有纵、横、斜的无规则皱纹,局部有烧焦痕迹。
③增绕的绝缘层未作防水处理。
④金属屏蔽层和钢带铠装层均有进水腐蚀痕迹。
⑤护套密封不严,内部材料浸潮。
⑥其他方面未见明显问题。
分析结论:这是一起十分典型的电缆故障案例。通过上述情况调查与故障部位解剖检查的综合分析,不难确认造成这起电缆故障的主要原因有以下几点:
①不利的环境条件,加速了质量缺陷的恶化。
②电缆头制作工具简陋。
③电缆头制作工艺水平较差。
④出现质量缺陷或隐患后,补救措施不利。
改进建议:这起电缆故障的原因,直指电缆头位置的环境、电缆头制作中的工具、技术水平以及出现问题的补救措施等环节,这些都是电缆施工技术中比较重要和关键的环节,必须加以纠正与改进。建议采取如下措施,以避免类似事故的再次发生:
①加强工程管理与验收,合理布局电缆头的位置。
②适时加强技术培训,特别是电缆头制作技术,使操作者掌握电缆头制作技术中的关键实质,操作技巧与要领。
③配备适宜的电缆头制作工具。
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