摘要:某厂的铸件加工切削专机,由于铸件加工时灰尘大,其液压系统经常出故障,经在液压系统加装3R精密过滤器,使液压油保持洁净,确保了液压系统的正常运行。
关键词:铸件;加工专机;液压系统;过滤器
某厂的铸件加工车间有数十台切削专机,由于铸件加工时灰尘大,严重污染切削专机液压系统的液压油,致使其常出故障,如换向阀阀芯卡死、压力阀和流量阀阻尼孔堵塞等,严重影响生产。该厂用过进口的过滤器,但问题没有解决。使用3R精密过滤器后,确保了机床液压系统的正常运行。
一、3R精密过滤器简介
3R精密过滤器结构如图1所示。它由壳体、滤芯、控制阀、压力表等组成。
从图1可以看出,3R精密过滤器没有采用传统的滤芯,而是使用特制的超深度型滤芯,如图2所示。它的特点是 值和纳污容量是通常传统过滤元件的几倍、几十倍,而且还能滤去油中的水和氧化物。不仅能避免微小颗粒进入系统,而且能净
化工作油液本身,因此可以使油液保持数年不变质无需更换。
3R精密过滤器经过三层过滤,*层是滤芯的表面层,滤去可见的大粒子;第二层是上层,滤等待推车机、翻车机全部停止自动运行后,手动将定位车开到升臂位置,重新落臂接车,然后将火车重新定位,开始自动循环)。加入程序后,按每天卸车30列、每列车出现一次死钩计算,每年可节省卸车时间912.5h,如果用来卸车,可以多卸车456列、183万t。
2.节省备件费用,减少故障停机时间。改造前,由于出现火车死钩现象,三台翻车机累计造成定位车钩头断裂七次,1号夹轮器损坏四次,直接经济损
失5.1万元。造成定位车减速机轴承损坏五次,并造成多次变频器跳闸,累计造成停机60h。一次险些造成火车掉道,排除故障用了近3h,严重影响生产。改造后为港务公司节省了数万元的备件费用。
来源:生意社
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