1)转向器故障。矿山铲运机的转向由液压转向器控制。最初发生转向故障时,人们认为是液压转向器内部机械故障引起的。转向一侧形成死角后,继续转向,检查油缸回油管,然后检查发现转向器阀块进油口有许多细小颗粒碎屑,并堵塞进油口附近的单向阀。清洗液压部件后,转向机恢复正常。通过对这些杂物来源的分析和调查,认为造成止回阀堵塞的原因是液压系统回油管线间隙滤油器。滤油器中使用的一种粘接剂容易脱落,脱落的颗粒沿着回油管返回油箱,造成润滑油污染,然后通过油泵进入转向器,卡在单向阀内,导致转向失灵。这一故障的教训是,液压系统上的任何部件都不应使用浸油后容易脱落或断裂的材料,以免因材料不良而堵塞油路和液压部件。排净油,清洗整个液压系统,更换过滤器,重新向系统中加入规定的油,设备恢复正常。

2)电缆缠绕液压马达故障。绕线电缆不能自动绕线。检查卷筒机械传动部分,未见异常。拆下液压马达进出油管。油泵启动时,液压油流出,估计摆线液压马达损坏。更换液压马达,故障依然存在。最 后,拆开卷缆液压系统溢流阀,发现阀芯与溢流口结合处中间卡有杂物,阀芯不能上下移动,溢流口始终有间隙,无法建立工作压力,由液压马达很低,不能转动。清洗溢流阀,用压缩空气吹干,用干净的油清洗安装所有零件,然后恢复正常。这一故障的教训是,液压系统的故障与油压的建立有直接的关系。
3)油泵燃烧故障。铲运机斗液压系统中,油泵烧坏。维修人员误以为油泵坏了,就换了一台新的油泵。新油泵安装使用数小时后,油泵轴断裂。解体后诊断为多路换向阀安 全阀故障。更换多通道换向阀后,刮板恢复正常。
我们拆卸并检查了多路换向阀。多路换向阀的安 全阀结构与先导式溢流阀相似。先导部分工作正常,但溢流阀芯顶部有石英砂颗粒堆积。这些颗粒靠在气门芯上,使其无法打开。更换油泵后,随着工作时间的推移,阀芯顶部的颗粒杂质堆积越来越多,迫使阀芯关闭,造成溢流阀堵塞,液压系统工作时油泵出油不能溢出,油泵过载,导致断轴故障。更换气缸密封圈时,这些杂质的来源从外部进入液压系统。每个液压系统应配备一个压力表进行监测。在这种情况下,如果出现故障,则没有压力表。维修人员不能直接观察压力变化,判断错误,造成较大损失。液压元件解体后,应进行清洗和重新组装,不得带入杂质,留下隐患。
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