外加:O型密封圈8×1.8 数量:6 外加:O型密封圈5×1.8 数量:8 |
4+4 | A1-A1' | 胶管5×2610mm |
5+5 | B1-B1' | 胶管5×2610mm |
6+6 | A2-A2' | 胶管5×2120mm |
7+7 | B2-B2' | 胶管5×2120mm |
3+3 | C-C' | 胶管12×1000mm |
2+2 | D-D' | 胶管12×1000mm |
1+1 | E-E' | 胶管12×1000mm |
c)采用集成精密仪表放大器
图6.1-1系统构成 |
电液控制箱 电液伺服主机 |
e)、变形速率控制范围: 0.01mm/s-1mm/
图6.1.2、控制原理框图 |
2、油泵的出油口与液压集成块的P0口相连,液压集成块的P1口与油缸活塞
图6.1.3、液压油路原理图 |
信息内容 | 出现原因 | 解决办法 |
系统中运行的程序太多,严重影响控制效果,强烈建议关闭所有其它程序,然后重运行" | ①计算机系统安装的软件太多;②在运行控制软件的同时计算机系统中还有其它软件在运行(如Word)。 | ①建议卸载一些不常用的软件;②在使用控制软件前请务必结束其它软件的运行。 |
"无法压力传感器,系统无法正常运行" | ①测控箱电源没有打开;②传感器连接线接触不良。 | ①在运行控制软件前首先打开测控箱电源开关;②拧紧传感器两端的连接头,并检查连接线是否完好。 |
上升速度过快,等油缸复位后继续试验" | ①数字伺服阀没有复位;②油温过高。 | ①请点击阀口复位按钮;②开环控制量减小。 |
初始化串口出错,是否被别的程序占用 | ①串口设置错误,系统默认为串口1;②串口被其它串行通讯设备占用。 | ①在串口设置窗口正确设置串口号;②禁用其它串口通讯设备。 |
"等待超时(系统无法加载),可能是回油阀没有关紧!" | ①因活塞上升速度慢,在设定的"等待延时"时间里,试样未开始受压;②回油阀没有关紧 | ①增大开环控制量;②关紧回油阀 |
常见故障 | 产生原因 | 解决办法 |
点击“阀口初始化”数字伺服阀无动作,没有听嘎嘎声 | ①、测控箱电源开关没有打开; ②、控制线没接好 | ①、打开控制箱开关 ②、检查控制线是否连好 |
没有检测到正常的A/D信号 | ①、口通讯故障 ②、测控板故障 | ①、检查串口连线,并确认 连接 ②、更换测控板 |
不能进入控制软件 | ①、程序出错 ②、数据库出错 | ①增大开环控制量 ②拆开数字伺服阀,用煤油或汽油冲洗阀芯及阀体 |
点击“运行”,按钮,活塞没有上升 | ①、开环控制量太小 ②、阀心卡死 | ①、重新接好油管 ②、增大开环控制量 |
点击“运行”按钮后活塞上升速度很慢 | ①、油管接头处漏油 ②、开环控制量不够 | ①、重新接好油管 ②、增大开环控制量 |
加载速率不稳定 | ①、控制参数设置不理想 ②传感器采样不稳定 | ①、在调试人员的指导下重设置控制参数 ②、接好屏蔽线 |
不能加载到zui大载荷 | 油管接头处漏油 | 重新接好油管 |
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